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立式加工中心Z轴传动故障的处理
发布者:admin  日期:2013-2-25  点击:862
    一、故障现象:加工平面时,沈阳机床配件切削深度越大,机床振动越大;产品表面粗糙度大,故障现象:且有明显接刀痕迹,测量达0.1㎜。
  
  二、原因分析:原因分析:造成这种现象的原因主要有:机床安装水平超差;主轴锥孔轴线对X、1.2.Y轴的垂直度超差;3.主轴轴承精度下降;4.主轴箱(Z轴)进给机构存在间隙。
  
  三、处理过程:处理过程:
  
  1、按《XH716E加工中心合格证》标准检查机床精度。机床安装水平合格;主轴锥孔轴线与X、Y轴的垂直度(划圆)和主轴箱进给(Z轴)与X、Y轴的垂直度均合格;主轴的轴向跳动和径向跳动均合格。
  
  2、对主轴箱施加垂直向上的力(主轴箱升降电机制动器关闭),沈阳机床配件检测发现主轴箱垂直向上移动0.13mm(靠立柱侧和靠操作台侧均为0.13mm,丝杆无旋转),造成此现象的原因有:①Z轴丝杆螺母安装法兰松动;②丝杠螺母副磨损导致反向间隙;③丝杠定位轴承损坏或定位锁紧螺母松动。
  
  3、进一步检查发现,螺母座与主轴箱、丝杆螺母安装法兰固定安全可靠。
  
  4、用千斤顶支撑住主轴箱,松开螺母与螺母安装法兰的连接螺钉,手动慢慢将螺母旋至Z轴丝杠下端,检测发现丝杠螺母副间隙正常。
  
  5、对Z轴丝杠施加垂直向上的力,沈阳机床配件检测发现丝杠轴向窜动0.15mm,与主轴箱垂直向上的移动量基本吻合。拧紧Z轴丝杠定位轴承预紧螺母(上、下两个),检测发现丝杠轴向窜动消除。
  
  6、加工试件(试件材料Q235-A)。刀具直径80mm,齿数4,主轴转速500r/min,进给量150mm/min,切削深度2mm,加工平面。结果:接刀处跳动0.005mm,表面粗糙度较差。将切削深度减少到0.5mm,加工平面,表面粗糙度仍然较差。经操作者检查,发现刀片不好。
  
  7、更换刀具,刀具直径100mm,齿数8,沈阳第一机床厂主轴转速500r/min,进给量150mm/min,切削深度0.5mm,加工平面。结果:接刀处基本不跳动,表面粗糙度差。根据《铣削加工工艺手册》分析计算,发现主轴转速偏低,将主轴转速调整至700r/min后再加工平面,加工面粗糙度正常。
  
  计算过程:
  
  钢件一般采用带负前角的硬质合金面铣刀进行精铣,在v=200~300m/min,af=0.03~0.10mm/齿,ap<2mm的铣削用量条件下,其表面粗糙度Ra不大于0.63μm。
  
  根据v=πd0n/1000,vf=afZn可知,n=1000v/(πd0);
  
  当刀具直径d0=80,Z=4时,n=(795.8~1193.7)r/min;
  
  当刀具直径d0=100,Z=8时,n=(636.6~954.9)r/min;
  
  选用直径d0=100,Z=8的刀具,沈阳第一机床厂根据计算结果,取n=700r/min,则vf=(168~560)mm/min。
  
  四、修理总结:修理总结:在日常的故障分析中,往往只注重机床本身存在的问题,而忽略掉了一些人为因素所造成的影响,给故障处理带来了比较大的困扰,因此在今后的修理中应加强对人为因素影响的分析,力争减少工作量和修理周期。
 
 
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